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浅析燃煤发电厂给水问粗偏低原因分析及处理

(日期:2021年07月20日 浏览: 加入收藏 )

摘要:给水温度是燃煤发电厂重要的一项经济指标,它的高低直接影响发电煤耗。二期机组投产后,随着机组运行时间的增长给水温度降低。经过认真分析影响给水温度偏低的各种因素,认为是高加水室短路,部分给水通过隔板直接流过,运行维护不到位,造成给水加热不彻底温度偏低。针对该问题提出了检修、运行维护方案,彻底解决3号机给水温度偏低,使机组能在最佳工况下运行,提高其经济效益。

关键词:高加;给水温度

一、概述

3号汽机组主设备是东方汽轮机厂生产的330MW亚临界、一次中间再热、双缸双排气、单汽包、自然循环、循环流化床锅炉。回热系统由三级高压加热器、一级除氧器和三级低压加热器组成。高压加热器疏水采用逐级自流进入除氧器,5号、6号低压加热逐级疏水至凝汽器。7号低压加热器疏水到凝汽器。给水系统采用3×50%电动给水泵,在负荷低于200MW1台运行,2台备用,负荷大于200MW2台运行,1台备用。

二、问题的产生

201111月份3号机组开始投入商业运营以来,各工况下的运行参数均能达到设计要求。随着机组长时间的运行,3号机组给水温度比对应工况设计值降低,造成机组不能在最佳工况下运行,严重影响经济性。

不同负荷采集数据表

负荷

主汽

温度

再热蒸汽温度

加热器出水温度

设计给水温度

除氧器出口温度

7#低加

8#低加

5#低加

3#低加

2#低加

1#低加

MW

165

537.8

523.5

149.6

91.0

108.7

131.3

169.6

202.8

227.7

235.5

236

536.7

525.7

162.8

100.7

117.9

142.0

183.2

216.7

243.0

252.3

330

536.9

536.6

176.6

110.2

127.6

153.8

198.3

234.1

263.7

274.5

从表中可以看出,给水温度是随着机组长时间运行降低,在不同的负荷工况,高加的给水出口温度与工作温度设计值相差近9

三、问题的分析

为了提高机组的效率,保证3号机经济可靠的运行,对给水温度偏低的原因进行了分析:

1. 对给水系统及抽汽系统的热电偶进行校核,各测试原件工作正常,测量误差均在允许范围之内,未发现设备异常;

2. 对高加三通阀严密性做了如下试验:关闭高加出入口三通阀,将高加水侧从系统中隔离出来,给水流经高加旁路同时泻掉高加水侧的压力,将高加水侧密闭。缓解提升给水泵的出口压力,高加水侧压力没有变化,三通阀不存在内漏。

3. 3号机组停用,经检查高加内部结构,发现三台高加水室存在着短路的情况,即水室隔板有漏流,使得部分给水未经过高加加热直接到达出口,与热水在高加出口混合后,造成给水温度的降低。

四、解决方案

1. 结构方案:分程隔板采用整版制成,上面开长方形人孔,为减少水流对螺母的冲刺,采用在分程隔板上自攻丝的结构。

2. 螺母材料的化学成分和热处理后的机械性能。符合GB/T150.2-2011和相应材料标准中的规定。热处理后的螺母进行硬度检查,其HB为234-260。

3. 螺纹基本尺寸按GB/T196-2003规定,螺纹公差按GB/T197-2003规定(7H-L),螺纹牙底倒圆。螺母尺寸公差按GB/T3103.1-2002中的A级。

五、运行维护方案

1. 正常运行监视高加水位、进出口水温度、疏水温度、端差、疏水调整门开度。

2. 在投停高压加热器控制给水温度变化率不大于2/min.

3. 短期停用时汽侧采用湿贮存保养,水侧适当调节给水的PH值在8-10

4. 长期停用时壳侧完全干燥后入干的氮气,水侧加大联胺注入量,使高加内的浓度提高到200PPM。并且以增加胺来调节控制PH值为8-10