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超高压循环流化床锅炉水冷壁管垢下腐蚀 引发氢损伤爆管原因分析治理(三)

(日期:2021年07月05日 浏览: 加入收藏 )

5、垢下腐蚀引发氢损伤后采取的治理措施

    #12锅炉水冷壁管采用高频超声波检测仪器对水冷壁管氢损伤微裂纹进行大范围密集高频超声检测,排查更换已产生氢损伤的管壁500多根后,对!#12锅炉进行化学清洗,通过各种实验后最终确定采用羟基乙酸+甲酸的有机酸洗方案,以清除管子内壁附着的垢层,并从水质等方面分析水冷壁管产生腐蚀与氢损伤的原因进行治理,主要如下:

5.1强化管理

建立建全各项管理制度,加强技术监督工作、科学开展对极小指标竞赛,通过有效手段激发工作人员的工作积极性。

5.2定期在线检验仪表

按照DL/T677-2009《发电厂在线化学仪表检验规程》对水汽系统所有在线化学仪表进行定期在线校验,使在线仪表测量值真实反映水汽品质,以保证化学监督的准确可靠性。

5.3系统清理及治理

排气装置底部沉积有较多的腐蚀产物,在每次小修中彻底清理,通过研究加装凝结水除铁装置,以降低凝结水的铁含量,从而防止热力系统结垢。

5.4按标准控制水汽品质

水汽控制标准按照GB/T12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准来控制水汽品质,并将水汽品质控制在期望值以内。

5.5系统查定

依据DL/T1115-2009《火力发电厂机组化学检查导则》水汽系统氨电导率偏高。蒸汽钠含量经常超标,对水汽系统进行全面查定并优化,以提高汽水品质。重点检查凝结水精处理出水水质、重点控制。

6取得的效果

20134月,我们利用机组小修的机会对水冷壁、省煤器。过滤器进行了割管检查,管内壁为钢灰色,管内较干净,并对所割管进行了垢量检测分析,具体如下:

 

采用“羟基乙酸+甲酸”的有机酸进行化学清洗后运行半年锅炉炉管垢量分析

序号

管样

编号

管样

面积

M1

M2

M3

垢量

沉积面积

沉积率

Cm2

 

g

g

g

g

g/

(g/a)

1

S-1

40.29248

30.7209

30.6503

30.6440

0.1349

17.1154

41.3488

2

S-2

40.39296

31.5494

31.4762

31.4711

0.1413

3

ZS-2

59.17958

85.5989

85.4478

85.4317

0.2861

24.0326

58.0599

4

ZS-4

59.32716

86.3014

86.1518

86.1361

0.2835

5

Z-1

59.17958

99.6789

99.5078

99.4952

0.3296

26.5028

64.0276

6

Z-4

58.58956

93.5841

93.4317

93.4217

0.2948

7

G1

32.95116

108.8103

108.7730

108.7257

0.0273

4.1443

10.0122

8

G2

33.284

103.6658

103.6260

103.5740

0.0276

 

从垢量检测情况看,水冷壁管管样化学清洗后其内壁较光滑,其样管沉积物量在24.0326g/m2,沉积率在58.0599g/.a,省煤器沉积物量在17.1154g/,沉积率在41.3488g/㎡.a,按《火力发电厂机组大修化学检查导则》DL/1115-2009规定:锅炉化学清洗后一年内水冷壁割管检查评价标准一类结垢速率<80g/(<㎡.a)来看,我公司水冷壁结垢速率远远小于DL-1115-2009规定锅炉化学清洗一类标准要求,说明经过近半年的汽水品质调整及热力系统优化运行,达到可控在控范围,机组安全运行的得到有力保证。